“厲害了,先鋒機臺的黨員們,不僅徹底解決了難題,還提升了機組效率。黨員都是好樣的!”7月4日,冶煉廠電解車間老系統機組班班前會上,黨員們小妙招解難題讓大伙拍手稱贊。
事情是這樣的,大板系統使用外購陽極板,槽面職工反映近期陽極耳部沒有銑到位,造成槽面照缸難度加大,同時在電解過程中,槽面短路增加,槽壓升高,影響直流電單耗。這種情況當然逃不過愛學習肯鉆研的先鋒機臺崗位黨員們的“法眼”。“強化陽極板銑耳質量,提升陽極上槽合格率。”這道技術難題在他們心頭縈繞。
“黨員先鋒機臺”的榜樣力量輻射崗位現場。哪里有困難,哪里就要有咱們黨員的身影!機組班班長、黨員黃志剛不失時機地為大家鼓勁加油:“怎么樣,黨員骨干成立一個QC小組,咱們一起琢磨個辦法唄。”“好,我加入。”“算我一個。”大伙在操作臺前立下“軍令狀”,立即對陽極整形機組卡殼的原因進行分析,討論總結裝置現存的制約因素。
攻關的路上困難重重,會議室和作業現場都是他們的主戰場,甚至有時利用午餐時間在食堂碰頭討論,但黨員們喜歡嘗試、勇于挑戰。整個過程就是不斷發現問題、不斷解決問題的過程。有出現分歧時面紅耳赤的爭吵,也有取得突破時滿心的喜悅。這個過程中不僅收獲知識,還收獲了共同努力的情誼。
憑著對生產工藝的透徹分析,“元兇”終于露出了狐貍尾巴。原來,大板系統大量使用外貿陽極板,各個廠家的陽極板的尺寸雖然符合槽面使用,但是陽極耳部尺寸存在差異或者陽極板耳部爬坡不一致,在陽極整形機組銑耳時,才導致陽極耳部未銑到位,致使陽極上槽質量不佳。
找到問題的癥結,大家動手優化生產,提出讓同批次的陽極板,盡量集中進機組裝槽,這樣做可以根據情況調節設備參數,針對性調整陽極機組銑刀的PLC值,確保陽極板銑耳質量。針對機組操作,大家又提出了10余條改善措施。
建議采納實施后,經過改善跟蹤,不僅安全實用節約成本,還降低了班員的勞動強度,終于解決了這一“頑疾”。“真是醫術高明的‘小諸葛’,這個小改造,真牛!”班員潘濤向機臺黨員們頂著大拇指稱贊。
“生產一線是我們學習的好地方,作為一線黨員,咱們要利用好黨員先鋒機臺的這個平臺,在解決問題的過程中完善生產工藝,讓黨徽在胸前熠熠閃光。”看看崗位職工的稱贊,班長黃志剛抹了一把臉上的汗水,不由說出了心里話。
(晨曦)